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電子汽車衡/地磅幾個典型故障處理及分析

更新時間:2021-06-07 瀏覽次數(shù):2068

導讀:本文以幾個地磅檢修事例為基礎,闡述地磅故障的分析和解決方法,對設備維護檢修有實際的參考意義。

1.引言

公司現(xiàn)用SCS型地磅(以下簡稱汽車衡)兩臺,60噸汽車衡和80噸汽車衡,80噸的主要用于公司大宗原材物料的檢斤,60噸的目前主要用于外賣鋁液的檢斤,兩臺汽車衡都是做為公司貿(mào)易結(jié)算的A類計量設備,在公司生產(chǎn)中起著至關(guān)重要的作用。

2.典型故障處理及分析

2.1故障一:2007年4月60噸汽車衡開機后,儀表顯示不穩(wěn)定,特點是檢斤時數(shù)據(jù)一直變化,時大時小,一直處在變化中,重新檢斤,出現(xiàn)重復性誤差(即每次檢斤數(shù)據(jù)不一致)。

經(jīng)過表面檢測,初步判斷可能是儀表故障,更換儀表后故障依舊,排除儀表故障的可能,將秤體蓋板打開后發(fā)現(xiàn),2根傳感器數(shù)據(jù)線被灑出的鋁液燒毀,重新接線后恢復正常。分析此次故障的原因是鋁液灑出,燒壞傳感器線纜,后經(jīng)加蓋防火棉,重新將線纜穿管,解決了問題。

2.2故障二:2008年9月60噸汽車衡出現(xiàn)相同故障,根據(jù)上次排除故障的經(jīng)驗,懷疑傳感器故障,后經(jīng)測量發(fā)現(xiàn)3#傳感器阻值明顯偏小。此次故障主要原因是傳感器損壞引起。

查找傳感器故障步驟如下:在接線盒內(nèi)用萬用表檢查正激勵和負激勵間電阻值(在接線盒內(nèi)通向儀表的信號電纜接線柱上側(cè)),其阻值大約為400歐/傳感器數(shù)。用萬用表測量總輸出端的正輸出和負輸出之間電阻,其阻值大約為250歐/截面數(shù),如果發(fā)現(xiàn)阻值不對,按下一步繼續(xù)查找。逐次斷開傳感器,用上述方法,測量正負激勵端或正負輸出端間阻抗值,查出損壞的傳感器。如果這步查找沒問題,則按下步繼續(xù)查找。將砝碼依次放在秤臺各個截面上,如果發(fā)現(xiàn)哪個截面的示值不正確,則再將法碼放在這個截面的傳感器角上,查出壞傳感器?;蛘呙撻_某傳感器的+Si、一Si端,在不通電情況下測電阻值,應在350歐左右。在通電情況下,測兩端的直流電壓,設傳感器容量為以它實際受到的力為F,則電壓值應為12.5×2F/K(mV)。
      2010年6月80噸汽車衡出現(xiàn)數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,經(jīng)過上述方法檢查后發(fā)現(xiàn)傳感器并*,將傳感器整體拆除后發(fā)現(xiàn),下部連接件磨損嚴重。內(nèi)八角的連接件已經(jīng)幾乎磨損成圓形了,導致傳感器放上以后順時針旋轉(zhuǎn),將數(shù)據(jù)線接頭處拉掉了,更換連接件后重新安裝,恢復正常使用。分析此次故障的主要原因是連接件磨損嚴重。

2.3故障三:2008年3月在兩臺汽車衡比對過程中發(fā)現(xiàn)兩數(shù)據(jù)偏差比較大,已遠超出誤差范圍。根據(jù)日常比對的數(shù)據(jù)分析得出60噸汽車衡出現(xiàn)誤差,且偏差較大。

經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)衡器東縱向限位已撞進擋體內(nèi),限位已不起作用,導致衡器本體偏移后不能復位,經(jīng)過焊接等機械處理后恢復。為防止相同故障發(fā)生,2010年6月在引道大修過程中將兩邊限位及擋體都進行了處理。

2.4故障四:2009年2月檢定過程中,對80噸汽車衡逐個角進行測試時,發(fā)現(xiàn)4號角出現(xiàn)偏載誤差。壓1噸砝碼后4號角顯示980KG,少20KG,在儀表上對4#角系數(shù)1.002調(diào)整到1.003,顯示正常。

2.5故障五:2009年5月60噸汽車衡開機無顯示,首先檢查電源及接線一切正常,排除電源問題,更換儀表發(fā)現(xiàn)問題依舊,排除儀表問題,順著通訊線纜檢查接線盒,發(fā)現(xiàn)接線盒有積水,清理干凈后,恢復正常運行。

2.6故障六:2010年5月出現(xiàn)數(shù)據(jù)滯后的現(xiàn)象。檢查發(fā)現(xiàn)傳感器正常,第4號傳感器有傾斜現(xiàn)象,但不是引起問題的原因,后發(fā)現(xiàn)限位間隙太小,調(diào)整限位螺絲后,問題解決。分析原因主要是限位間隙小,再加上天氣突然變熱,秤體膨脹,導致限位間隙變更小引起故障。

這個問題一般是傳感器滯后現(xiàn)象引起的。理論上講,傳感器的加載和卸載的過程變化應該是一致的,但是對于滯后誤差比較大的傳感器,在加載后,特別是載荷比較大的情況下,會有不能回零的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象在大修之前應該也存在。沒有什么好辦法處理,只有更換有問題的傳感器才能*解決。對于回零時留數(shù)不多的情況,有一個簡單的處理方法,不過此乃權(quán)宜之計,即可將儀表的零點跟蹤范圍擴大到一個d以上(如果儀表由此功能的話),這樣在回零時,儀表會自動將1個分度值以內(nèi)的數(shù)字給消化掉,讓儀表顯示為零。

還有另外一個問題值得注意,就是汽車衡秤臺的限位裝置出了問題,限位機構(gòu)與秤臺或基礎發(fā)生了摩擦,在這種情況下,也會出現(xiàn)留數(shù)現(xiàn)象。這種現(xiàn)象在修理前也可能沒有,移動過秤臺后有可能會出現(xiàn)。解決的辦法:把限位機構(gòu)調(diào)節(jié)一下,使其留有2mm左右的間隙。

3故障分類

公司投產(chǎn)以來,隨著設備的逐年老化,汽車衡的故障次數(shù)也是逐年增加的,故障現(xiàn)象各不相同,產(chǎn)生故障的原因可能是電子原器件和裝配的質(zhì)量不佳,也可能是使用不當引起,根據(jù)我們管理和維修中經(jīng)常遇見的故障,基本可以歸類為以下幾種類型

3.1地磅傳感器故障

電子汽車衡一般是4-8只傳感器并聯(lián)使用,傳感器的損壞多數(shù)是由于稱量過載,使用不當,或傳感器內(nèi)部質(zhì)量(貼片、絕緣等)問題引起的。傳感器損壞后表為零點和稱量的漂移;系統(tǒng)開機后顯示過載或負載值;系統(tǒng)線性度差等。檢測傳感器好壞的方法:阻抗法和壓角法
阻抗法就是測量傳感器的輸出輸人各端間的阻抗。
逐個將傳感器的兩根輸出線、輸入線拆掉,用萬用表測量輸出阻抗、輸入阻抗和信號電纜各芯線與屏蔽層間的絕緣電阻,如所測阻抗超出該傳感器給定值或絕緣性能下降,即可判斷為傳感器故障。
   壓角法就是在每個角上單獨放砝碼,觀察示值變化,有故障的變化偏離正常值,即可判斷故障。

由于傳感器的價格比較昂貴,在更換前一定要排除其它因素引起故障的可能性,確定是傳感器的故障再行更換。傳感器是電子汽車衡的核心部件,在其使用中易受條件與環(huán)境影響而損壞,因而對其應加強防護。首先,應有良好的使用環(huán)境,另外,要有可靠的屏蔽接地。應當注意的是,在秤體需進行焊接操作時,還是將傳感器卸下為好,以防靜電感應或偶然的大電流通過而將其燒壞,待焊接工作結(jié)束后再安裝復位。

3.2地磅秤體故障

    秤臺:觀察秤臺底部、秤臺與兩端護邊框間隙有無異物卡住。秤體與護邊框的間隙一般為10~15mm,采用剪切梁式傳感器的還應檢查連接件是否完好。
     限位裝置:它有橫向限位和縱向限位,觀察限位裝置的限位間隙是否正常。一般情況下,橫向限位間隙≤2mm,縱向限位間隙≤3mm。
    接線盒:打開接線盒查看有無水汽、水滴和灰塵侵入,若有,可用酒精擦拭后,用電吹風慢慢吹干。接線板上的若干個精密電阻可用萬用表判斷其好壞。

3.3地磅儀表故障

稱重儀表一般由模擬電路和數(shù)字電路兩部分構(gòu)成。模擬電路包括電源、前置放大器、濾波器、A/D轉(zhuǎn)換器等;數(shù)字電路包括主處理器、協(xié)處理器、各種存儲器、鍵盤和顯示器等。儀表故障診斷簡便有效的方法就是用替代法定位。首先替代法判斷儀表已損壞。觀察內(nèi)部保險管是否損壞,若損壞更換保險,若懷疑是PCB板出現(xiàn)問題,可用一塊好的PCB替代后,再觀察故障現(xiàn)象是否消失。注意更換新的PCB后,必須按照說明書重新進行參數(shù)設置、稱量校準。

4.結(jié)語

總之,引發(fā)汽車衡故障的原因很多,故障現(xiàn)象也很復雜,有時幾個故障現(xiàn)象同時出現(xiàn)。除了上述情況外,還有諸如接地裝置、供電電源、外部磁場干擾等因素都能使汽車衡產(chǎn)生故障。因此,在處理汽車衡故障時,可采用多種方法,認真分析故障原因,詳細檢查可能產(chǎn)生故障的環(huán)節(jié),才能迅速、準確地將故障排除。

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